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王家岭选煤厂:“黄金8小时”里的降本密码
——王家岭选煤厂中班检修模式革新记
日期:2025-05-19  

夜幕降临,王家岭选煤厂主厂房内依旧灯火通明。机修车间老左正带领组员们如离弦之箭冲向生产设备一线。振动检测仪快速扫描,扳手、螺丝刀上下翻飞,这场与时间赛跑的“设备体检”,正是王家岭选煤厂中班检修模式改革后的日常缩影。这场改革不仅优化了检修效率,更成为华晋集团降本增效的典范。

过去,王家岭选煤厂采用集中式早班检修,时间紧、任务重,检修质量难以保证,关键维修费和电费居高不下,成为制约生产效率的难题。早班检修不仅让员工疲于奔命,还因用电高峰导致成本飙升,月度用电成本一度高达151万元。老左回忆道:“以前早班检修像打仗,一大早刚接班,早会布置、材料准备、再赴现场,时间仓促,而且生产后又赶上用电高峰,很不经济。”

转机出现在今年4月。华晋集团领导班子结合市场经营环境,高瞻远瞩、提前谋划,提出错峰调整的前瞻性思路,旨在进一步实现降本增效。连续一个月,王家岭选煤厂领导班子和技术骨干们深入车间,结合生产洗选实际,参考设备运行数据,广泛收集一线员工建议。如何调整检修时间、错峰避谷降低电耗成为改革的起点。经过反复论证,一套“错峰化时间+精准化检修”的方案打破了墨守十多年的检修惯例,将早班检修调整为中班检修,有效避开用电高峰。

新方案实施前夕,王家岭选煤厂制定了一系列配套措施,确保改革平稳落地。为适应中班检修模式,厂内重新优化了人员配置,每名白班资深技工与中班主力成员组成“CP搭档”,白班技工负责技术指导,中班成员主导现场执行。这种“老带新”模式不仅降低了中班检修的衔接失误率,还提升了整体检修效率。中班检修面临光线不足、人员疲劳等挑战,安全管理成为重中之重。厂内推行“主辅协同双岗带班制”,每班带班主任由单岗变为双岗。主责带班统筹整体检修调度,协同带班专注于作业现场风险点排查,两人每小时进行一次安全监管记录交叉互审,重点盯防动火作业、高空作业等高危环节。同时,增设中夜班专项巡检员,由机电专业人员与运营单位联合组成安全巡检组,实时对现场检修情况进行排班盯守,确保人员精神状态及作业规范。为确保中班检修模式的长效运行,厂内专项制定《关于加强中班检修安全管理的规定》,严格风险研判和作业申报,持续落实无监控不作业、不上锁不作业,重点抓好人员精神状态、光线不足等变化管理,为中班检修扣上“双保险”。

通过生产检修时段的系统性优化调整,改革成效逐步释放。实施前,早班检修时段月度用电成本高达151万元,而调整为中班检修后,月度用电成本显著降至136万元,降幅达9.5%,每月可实现降本增效15万元。全年累计节省成本超180万元,为企业创造了显著的经济效益。

古语云:“不积跬步,无以至千里。”这场看似细微的检修模式革新,实则是一场深刻的管理变革。它不仅为王家岭选煤厂带来了实实在在的经济效益,更淬炼出一支专业精湛、敢打硬仗的技术团队。这支团队以扎实的业务功底和创新精神,成为推动华晋集团高质量发展征程上的选煤“新势力”。

这场改革的意义不仅在于降本增效,更在于为企业管理创新提供了新思路。它证明,通过科学规划和系统优化,即使是看似微小的调整,也能释放出巨大的潜力。未来,王家岭选煤厂将继续以创新为驱动,探索更多高效、节能、安全的生产模式,为行业智能化发展贡献更多智慧与力量。(王家岭选煤厂 王琦)